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巴陵石化首次采用煤制氫生產(chǎn)熱塑橡膠
作者: | 來源:國家煤化工網(wǎng) | 時間:2014-07-22

714日,巴陵石化合成橡膠事業(yè)部首次采用長輸管線輸送的煤制氫氣生產(chǎn)熱塑橡膠SEBS獲得成功。至717日,兩套SEBS裝置平均每小時用氫量約2000標準立方米(180千克),累計用量達9.32噸,已采用煤制氫生產(chǎn)SBES產(chǎn)品260多噸,合格率100%,目前日產(chǎn)120噸左右。

氫氣是熱塑橡膠SEBS生產(chǎn)的重要原料之一,巴陵石化合成橡膠事業(yè)部自2006年實現(xiàn)SEBS工業(yè)化生產(chǎn)以來,一直使用電解氫氣。近年來,隨著裝置擴能改造,低負荷電解氫氣供應(yīng)吃緊,影響SEBS裝置穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)及市場開拓。

今年420日,巴陵石化建成的國內(nèi)最長煤制氫氣輸送管線順利投用,首站至分輸站引入氫氣。與此同時,公司內(nèi)部原有的電解及干氣制氫裝置關(guān)停。為優(yōu)化氫氣資源利用,公司要求合成橡膠事業(yè)部盡快將煤制氫氣引入熱塑橡膠裝置生產(chǎn)。424日,他們試用煤制氫與干氣制氫的摻混氫生產(chǎn)SEBS,經(jīng)分析檢測,產(chǎn)品加氫度達97.5%,各項指標均滿足生產(chǎn)要求。

隨后,巴陵石化工程部組織協(xié)調(diào)氫氣長輸管線引入合成橡膠事業(yè)部的施工建設(shè)工作, 以此供應(yīng)生產(chǎn),促成盡快停運氫壓機,達到節(jié)能及公司氫氣管網(wǎng)生產(chǎn)平衡的目的。626日,引入合成橡膠事業(yè)部的氫氣長輸管線實現(xiàn)中間交接,630日主管投入試運行。繼714日煤制氫在SEBS老裝置上成功應(yīng)用后,715日,該事業(yè)部SEBS新裝置也成功引入煤制氫進行生產(chǎn)。

據(jù)介紹,巴陵石化煤制氫不僅量大,能充分滿足SEBS生產(chǎn)需求,且相比電解制氫,品質(zhì)更高,有利于SEBS關(guān)鍵指標加氫度穩(wěn)定。氫壓機停運后,每天可節(jié)電近3200度,價值約1800元。目前,合成橡膠事業(yè)部繼續(xù)對氫氣外管系統(tǒng)和煤制氫使用情況進行跟蹤,并做好將煤制氫引入聚丙烯裝置的準備工作。

巴陵石化


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