以工業(yè)裝置生產(chǎn)的加氫精制煤焦油為原料,在壓力為15.0MPa、溫度360℃、空速0.8h-1、氫油體積比為1000的條件下,在固定床中試裝置上開展加氫改質(zhì)實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明:精制煤焦油原料經(jīng)過加氫改質(zhì)后,餾程明顯前移,產(chǎn)品碳?xì)浔嚷杂邢陆,飽和烴含量明顯提升,芳烴含量顯著下降。切割出的130~280℃噴氣燃料餾分收率明顯增加,煙點(diǎn)指標(biāo)增加,冰點(diǎn)降低,芳烴體積分?jǐn)?shù)顯著減少,產(chǎn)品滿足國標(biāo)(GB6537-2018)3號(hào)噴氣燃料標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)具備高可行性、高原料利用率、高液體收率、高產(chǎn)品質(zhì)量等特點(diǎn),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
伴隨著改革開放與經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國對(duì)噴氣燃料的需求與日俱增。2018年中國民航噴氣燃料的消費(fèi)量為3463萬t,到2019年消費(fèi)量達(dá)到了3684萬t,同比增長(zhǎng)6.4%,這使得中國對(duì)目前噴氣燃料的主要化石能源石油的依賴程度逐年增加;茉词俏覈(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ),我國煤炭資源較為豐富,但石油資源緊缺,天然氣資源不足,煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量在一次能源結(jié)構(gòu)中所占的比重始終保持在70%以上。由于我國存在著“富煤、缺油、少氣”的特殊能源結(jié)構(gòu),為了保證國家能源戰(zhàn)略安全的基本需求,在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)不會(huì)有太大改變。隨著當(dāng)前國際局勢(shì)和全球石油資源的日益緊張,人們對(duì)石油替代品的關(guān)注度也隨之增加。補(bǔ)全我國石油資源緊缺的短板只能通過煤基替代燃料實(shí)現(xiàn),充分利用煤炭資源生產(chǎn)石油替代品已成為重要的研究課題之一。煤焦油是煤焦化工業(yè)中一種重要的副產(chǎn)物,在適宜的溫度和壓力條件下,通過催化反應(yīng)脫除油品中含有的氧、氮、硫等雜原子化合物,同時(shí)對(duì)其中含有的烯烴和多環(huán)芳烴等不飽和化合物進(jìn)行飽和,以及通過裂化反應(yīng)生成小分子,通過這些反應(yīng)的合理調(diào)控實(shí)現(xiàn)油品的輕質(zhì)化,改善油品的穩(wěn)定性、顏色、氣味、燃燒性能等達(dá)到提升油品品質(zhì)的目的。煤焦油經(jīng)加氫改質(zhì)之后,可以形成高閃點(diǎn)、高煙點(diǎn)、低冰點(diǎn)的產(chǎn)品油,具有噴氣燃料的基本特性特征。本文采用固定床加氫改質(zhì)工藝,在實(shí)驗(yàn)室中試裝置上,考察了陜北精制煤焦油的加氫改質(zhì)效果,并成功制得符合國標(biāo)(GB6537-2018)的3號(hào)噴氣燃料產(chǎn)品。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 實(shí)驗(yàn)原料以陜北某企業(yè)工業(yè)裝置中加氫精制煤焦油為原料,其主要性質(zhì)見表1。
由表1可以看出,精制煤焦油油密度為0.8666g·cm-3,初餾點(diǎn)為79.8℃,終餾點(diǎn)為457.8℃,餾分相對(duì)較寬,且模擬餾程的50%點(diǎn)溫度為266.6℃,已經(jīng)接近常規(guī)噴氣燃料餾分的終餾點(diǎn)溫度,70%點(diǎn)溫度為313.2℃,已經(jīng)超過了3號(hào)噴氣燃料國標(biāo)中規(guī)定的終餾點(diǎn)溫度,說明精制煤焦油原料中重組分含量偏高。精制煤焦油的50℃和100℃的黏度分別為2.067mm2·s-1和 1.401mm2·s-1,凝點(diǎn)為4℃。精制煤焦油原料的碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為87.31%、氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.68%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.4μg·g-1、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為79.8μg·g-1。通過精制煤焦油原料的質(zhì)譜組成可以發(fā)現(xiàn),該原料的鏈烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20.7%;總環(huán)烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28.6%,其中單環(huán)烷烴為3.7%、雙環(huán)烷烴為8.1%,三環(huán)烷烴為13%、四環(huán)烷烴為3.8%,可以看出精制煤焦油的三環(huán)和四環(huán)的重餾分環(huán)烷烴較高,如果直接切割出噴氣燃料餾分并不利于控制其冰點(diǎn);精制煤焦油的總芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50.7%,其中單環(huán)芳烴為44.6%、雙環(huán)芳烴為4.8%、三環(huán)芳烴為0.9%,四環(huán)芳烴為0.1%,可以看出雖然煤焦油原料經(jīng)過加氫精制,但是該精制煤焦油的芳烴含量依然較高,可能導(dǎo)致直接切割出的噴氣燃料餾分中含有較多芳烴組分,由于芳烴組分密度較高,且芳烴過高會(huì)導(dǎo)致噴氣燃料的煙點(diǎn)指標(biāo)明顯下降,易導(dǎo)致密度指標(biāo)和煙點(diǎn)指標(biāo)不符合3號(hào)噴氣燃料標(biāo)準(zhǔn)。1.2 技術(shù)路線選擇原料精制煤焦油130~280℃噴氣燃料餾分主要性質(zhì)如表2所示。將精制煤焦油切割出130~280℃的噴氣燃料餾分,其收率為45.31%,噴氣燃料的密度為0.8674g·cm-3、碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為87.15%、氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.49%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.4μg·g-1、氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為53.6μg·g-1、閃點(diǎn)(閉口)為45℃、冰點(diǎn)為-27.6℃、煙點(diǎn)為13.5mm、芳烴體積分?jǐn)?shù)為20.1%。
由表2可以看出,精制噴氣燃料餾分的密度、冰點(diǎn)、煙點(diǎn)和芳烴體積分?jǐn)?shù)這4種指標(biāo)不滿足國標(biāo)3號(hào)噴氣燃料標(biāo)準(zhǔn)(GB6537-2018),與之前煤焦油原料的分析結(jié)果一致。因此,必須對(duì)該原料進(jìn)行加氫改質(zhì),對(duì)煤焦油原料中的芳烴組分進(jìn)行加氫飽和,將大量的單環(huán)和雙環(huán)芳烴飽和為環(huán)烷烴,可一定程度上降低噴氣燃料餾分密度,同時(shí)還可大幅提升噴氣燃料餾分煙點(diǎn)并大幅降低冰點(diǎn)。由于精制煤焦油原料的重組分較多,可以對(duì)重組分中的環(huán)烷烴和鏈烷烴進(jìn)行加氫裂化使其開環(huán)和斷鏈,進(jìn)而使重組分的餾程前移至噴氣燃料餾分中,可以有效提高噴氣燃料餾分收率。中型加氫實(shí)驗(yàn)裝置原則流程如圖1所示。精制煤焦油與氫氣混合后經(jīng)過R1~R3加氫改質(zhì)反應(yīng)器進(jìn)行加氫反應(yīng),反應(yīng)器中裝填有加氫催化劑,實(shí)驗(yàn)所用加氫催化劑為中石化(大連)石油化工研究院有限公司生產(chǎn)的高耐氮加氫改質(zhì)催化劑。加氫改質(zhì)流出物經(jīng)過高壓分離器和低壓分離器分離后得到加氫改質(zhì)生成油,分離出的氣體經(jīng)過純化后作為循環(huán)氫使用,加氫改質(zhì)生成油進(jìn)人D1~D3分餾系統(tǒng)分餾后得到噴氣燃料產(chǎn)品餾分。
2 結(jié)果與討論表3為精制煤焦油加氫改質(zhì)中試實(shí)驗(yàn)工藝條件和產(chǎn)品分布。
由表3可以看出,在反應(yīng)壓力為15.0MPa、體積空速為0.8h-1、反應(yīng)溫度為360℃、氫油體積比為1000的條件下,小于80℃輕石腦油餾分的收率為2.61%,80~130℃重石腦油餾分的收率為20.05%,130~280℃噴氣燃料餾分的收率為59.63%,280~350℃柴油餾分的收率為3.75%,大于350℃尾油餾分的收率為3.75%。對(duì)比未進(jìn)行加氫改質(zhì)的精制煤焦油數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),改質(zhì)生成油的130~280℃噴氣燃料餾分的收率比加氫改質(zhì)前精制煤焦油的130~280℃噴氣燃料餾分收率有了明顯提高。表4加氫改質(zhì)生成油產(chǎn)品的主要性質(zhì)。由表4可以看出,改質(zhì)生成油產(chǎn)品的密度為0.8045g·cm-3,相比于加氫前的精制煤焦油密度略有降低。通過模擬餾程數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),改質(zhì)生成油的初餾點(diǎn)為67.4℃、70%溫度點(diǎn)為235.4℃、終餾點(diǎn)為409.2℃,可以看出精制煤焦油經(jīng)過加氫改質(zhì)后餾程明顯前移,重組分明顯減少。改質(zhì)生成油產(chǎn)品的凝點(diǎn)為-25℃,相比于加氫前的凝點(diǎn)明顯下降。改質(zhì)生成油的碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為85.43%、氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14.56%、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.4μg·g-1,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.1μg·g-1,可以看出通過加氫改質(zhì),產(chǎn)品的氫含量占比有所上升,碳含量相對(duì)下降。通過質(zhì)譜組成的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),加氫改質(zhì)生成油的鏈烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40.3%,相比于加氫前有所增加,說明加氫改質(zhì)過程發(fā)生了明顯的開環(huán)反應(yīng);總環(huán)烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為49.5%,相比于加氫改質(zhì)前變化不大;總芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.2%,可以看出相比于加氫改質(zhì)前明顯減少,說明大多數(shù)芳烴通過加氫改質(zhì)發(fā)生了飽和反應(yīng)。
表5為加氫改質(zhì)生成油130~280℃噴氣燃料餾分的主要性質(zhì),其中改質(zhì)生成油130~280℃噴氣燃料餾分的密度為0.8198g·cm-3,相比于精制煤焦油的130~280℃噴氣燃料餾分密度略有降低。
由表5可以看出,常壓餾程的10%溫度點(diǎn)、50%溫度點(diǎn)和干點(diǎn)的溫度分別為 164.1 ℃、202.3℃和266.2℃。碳、氫元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為86.0%和13.99%,可以發(fā)現(xiàn)加氫改質(zhì)后的噴氣燃料餾分相比于加氫改質(zhì)前的噴氣燃料餾分中的氫含量相對(duì)變高,碳含量相對(duì)降低,碳?xì)浔嚷杂邢陆。硫、氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為1.9μg·g-1和1.0μg·g-1,加氫后相比于加氫前的硫和氮含量略有降低。改質(zhì)生成油噴氣燃料20℃的黏度和-20℃的黏度分別為1.895mm2·s-1和4.695mm2·s-1。改質(zhì)生成油噴氣燃料餾分的閉口閃點(diǎn)溫度為47℃,相比于加氫改質(zhì)前噴氣燃料餾分的閉口閃點(diǎn)略有增加。改質(zhì)生成油噴氣燃料餾分的冰點(diǎn)溫度小于-55℃,相比于加氫改質(zhì)前噴氣燃料餾分的冰點(diǎn)大幅降低。改質(zhì)生成油噴氣燃料餾分的煙點(diǎn)為25.9mm,相比于加氫前的噴氣燃料煙點(diǎn)顯著增加。通過質(zhì)譜組成可以看出,精制煤焦油通過加氫改質(zhì)后,噴氣燃料的芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.0%,體積分?jǐn)?shù)為0.8%,相比于加氫改質(zhì)前芳烴含量明顯降低改質(zhì)生成油噴氣燃料的環(huán)烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為75.9%,一環(huán)、二環(huán)和三環(huán)烷烴的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為41.5%、26.0%和8.4%,相比于加氫改質(zhì)前均有所增加。改質(zhì)生成油噴氣燃料的鏈烷烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%,相比于加氫前變化不大。3 結(jié)論1)以陜北某企業(yè)精制煤焦油作為加氫改質(zhì)原料,經(jīng)過加氫改制后,改質(zhì)生成油餾程適度前移,噴氣燃料餾分收率高達(dá)59.63%,加氫改質(zhì)130~280℃噴氣燃料餾分芳烴含量大幅下降,絕大部分被飽和為環(huán)烷烴。2)改質(zhì)生成油切割出的噴氣燃料閃點(diǎn)為47℃,煙點(diǎn)為25.9mm,冰點(diǎn)小于-55℃,芳烴體積分?jǐn)?shù)為0.8%,硫和氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為1.9μg·g-1和1.0μg·g-1,可以看出該產(chǎn)品具有高閃點(diǎn)、高煙點(diǎn)、低冰點(diǎn)、低芳烴、低硫氮等特點(diǎn),滿足國標(biāo)(GB6537-2018)3號(hào)噴氣燃料標(biāo)準(zhǔn)。3)精制煤焦油加氫改質(zhì)生產(chǎn)航煤技術(shù)可以最大限度地提高噴氣燃料收率,具備高技術(shù)可行性、高原料適應(yīng)性、高原料利用率、高液體收率、高產(chǎn)品質(zhì)量等特點(diǎn),使用該精制煤焦油加氫改質(zhì)技術(shù)可以有效緩解目前國內(nèi)石油短缺、有效解決煤焦油原料污染環(huán)境等問題,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。